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焦点热议:日节水72吨!吉化合成树脂厂真空泵专项攻关成功


(资料图)

“真空泵改造后,温度不高了,用来给泵降温的直排过滤水撤下了,我们再也不用每班清理地面积水了!”7月1日,在吉林石化公司合成树脂厂第一ABS装置PBL单元,指着“升级”后表现良好的真空泵,现场员工喜悦地对记者说。

真空泵是PBL单元“承上启下”的重要设备,负责将装置内的气相丁二烯抽出,输送至回收系统,但该泵有个问题一直困扰着车间——每当夏季气温升高时,它就会出现超温现象,只能在泵体外壳上通过直排过滤水达到降温效果。

“真空泵温度只要超过一定数值,控制室就会出现报警,继续升高会联锁停泵,情况严重时,会导致丁二烯回收系统全线停车,给装置安全平稳生产带来极大隐患。”第一ABS车间主任张子龙介绍。

怎么解决这个问题呢?车间三级工程师张作佳主动请缨,开展专项攻关。他多次到工厂档案室查阅真空泵相关资料,分析设备内部结构,决定将其拆解清理。拆解前,他仔细测量记录各部位间隙,便于拆解后快速恢复原有状态。之后,8名检修人员小心翼翼拆开泵头,清理水道内部的泥沙和污垢,同时对16个气阀上积聚的物料进行彻底清理,避免真空泵运行时,因密封效果不好导致温度升高。

不过,张作佳心里知道,单靠清理其实并不能解决根本问题,“改造循环水管线才是重中之重,冷却水流量上去了,换热效果自然就好了”。但这说来容易做来难——改造多大尺寸的管径合理?如何确保改造后不会产生新问题?怎样做到既能加强冷却效果,又不浪费材料?一连串的问题,都等着他作答。

“改造后的循环水管线不能大于总管直径,否则循环水流速、流量改变后会直接影响冷却效果……” 最后,通过对比第一ABS装置、第三ABS装置设计图纸及生产负荷,分析循环水总管尺寸及原有管径,张作佳设计出了新管径的最佳尺寸。

5月26日,真空泵循环水管线改造完成,正式投用。经持续监控,改造后的真空泵迄今一直保持着平稳运行,这意味着此次专项攻关“大获成功”。

“以前岗位员工巡检,经过真空泵旁都感觉有股热风拂过,设备攻关后,测量泵体温度比之前下降20°C左右,不仅为装置安全稳定运行提供了保障,每天还可节省直排过滤水72吨。”张子龙说。

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